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        國內首個(gè)常壓循環(huán)流化床煤氣化項目調試運行

        2020-05-26 09:25:00 化化網(wǎng)煤化工

        5月18日,貴州宏盛化工年產(chǎn)30萬(wàn)t合成氨氣頭改造項目一期工程核心設備60 000Nm³/h循環(huán)流化床氣化爐一次點(diǎn)火成功,進(jìn)入熱態(tài)調試運行階段。

        據悉,進(jìn)入熱態(tài)調試運行階段的該氣化爐,采用中科院工程熱物理所研發(fā)的循環(huán)流化床煤氣化技術(shù),由中科合肥煤氣化有限公司總承包,是宏盛化工30萬(wàn)t合成氨系統造氣工段升級改造項目的一期工程。

        宏盛項目是國內首次將常壓循環(huán)流化床煤氣化技術(shù)應用于合成氨原料氣制備的示范項目,同時(shí)也是國內首套以無(wú)煙煤為原料的循環(huán)流化床氣化裝置。

        中合氣化結合當地無(wú)煙煤低活性、高灰分等特點(diǎn),應用中國科學(xué)院工程熱物理研究所研發(fā)的循環(huán)流化床煤氣化技術(shù)(CGAS技術(shù))對造氣工段進(jìn)行升級改造,通過(guò)構建高倍率循環(huán)回路,大幅提高氣化爐爐膛內的碳濃度,強化氣化反應。

        據介紹,該項目一期新建一臺6萬(wàn)標方每小時(shí)常壓循環(huán)流化床富氧氣化爐,替代原有24臺碳化煤球間歇式固定床氣化爐,不僅可消除煤球制備的粉塵排放和固定床氣化爐的含酚廢水排放、焦油污染等問(wèn)題,還可選用當地粉狀無(wú)煙煤作為原料,為企業(yè)節約大量用煤成本。改造完成后,宏盛化工噸氨成本將大幅降低,僅一期工程即可每年為企業(yè)節約運行成本6600余萬(wàn)元人民幣。項目二期全部建成后,企業(yè)總產(chǎn)能將擴大到30萬(wàn)t/a,實(shí)現全面技術(shù)轉型升級、節能降耗。




        責任編輯: 李穎

        標簽:煤氣化項目,氨氣頭改造項目

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