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        我見(jiàn)證了中國煤化工技術(shù)的逆襲

        2018-11-14 09:20:31 中國煤炭報   作者: 郭寶貴 口述 吳玉華 整理  

        改革開(kāi)放不僅引進(jìn)了資金,還引進(jìn)了先進(jìn)的技術(shù)。對國外先進(jìn)技術(shù)消化、吸收和在此基礎上自主創(chuàng )新,是很多領(lǐng)域幾十年不懈的追求。魯南化工廠(chǎng)上世紀80年代從美國引進(jìn)的德士古水煤漿氣化技術(shù),經(jīng)過(guò)幾十年創(chuàng )新攻關(guān),2009年,其所在的兗礦集團的多噴嘴水煤漿氣化爐銷(xiāo)往美國。

        兗礦集團開(kāi)發(fā)的具有自主知識產(chǎn)權的多噴嘴對置式新型氣化爐技術(shù),向美國Valero能源公司進(jìn)行了石油焦化技術(shù)實(shí)施許可授權。

        1983年,我從東北工學(xué)院(現在的東北大學(xué))自動(dòng)化控制系工業(yè)自動(dòng)儀表專(zhuān)業(yè)畢業(yè)后,被分配到魯南化肥廠(chǎng)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)魯化)。在這里,我見(jiàn)證了中國煤化工技術(shù)的成功逆襲,我們自主研制的多噴嘴水煤漿氣化爐成功銷(xiāo)往美國。

        為什么選擇魯化

        魯化是“三五”期間國家計委批準在全國建設的8個(gè)中型氮肥廠(chǎng)之一,1972年正式投產(chǎn)。氮肥廠(chǎng)采用固定層焦氣技術(shù),規模較小,燃料單一且價(jià)格較高,污染嚴重。

        上世紀70年代末80年代初,中國剛剛開(kāi)始改革開(kāi)放,土地承包到戶(hù),農民的積極性空前高漲,隨之而來(lái)氮肥出現緊缺。當時(shí)的化工部意識到這個(gè)問(wèn)題的嚴重性,在出訪(fǎng)美國時(shí),化工部領(lǐng)導了解到美國德士古水煤漿氣化技術(shù)非常先進(jìn),當時(shí)世界上只有幾個(gè)國家有三四套示范裝置?;げ繘Q定引進(jìn)這項技術(shù)。

        引進(jìn)這項先進(jìn)的技術(shù),交給哪家企業(yè)?

        當時(shí),全國有8家氮肥廠(chǎng),工藝流程技術(shù)都不太成熟。為扭轉這種局面,化工部組織專(zhuān)家和大專(zhuān)院校學(xué)者在魯化進(jìn)行聯(lián)合攻關(guān)。在攻關(guān)過(guò)程中,魯化率先達產(chǎn)達效。隨后幾年,魯化在產(chǎn)量、效益等方面都保持全國第一位。最終,化工部決定引進(jìn)的德士古技術(shù)落戶(hù)魯化。

        三次設備國產(chǎn)化

        1988年,魯化德士古水煤漿加壓氣化及氣體凈化制合成氨、尿素工程列入國家重大節能科技攻關(guān)項目。在項目建設中,除了購買(mǎi)許可證,由外商提供基礎設計、引進(jìn)部分關(guān)鍵設備材料外,其余工程設計、設備制作與安裝、試車(chē)投產(chǎn),都由我們自己完成。

        德士古水煤漿氣化技術(shù)項目是上世紀80年代國際煤化工新技術(shù),我們這個(gè)項目是世界第五套、國內第一套裝置,在我國屬于工業(yè)示范裝置,化工部計劃采用國產(chǎn)設備,實(shí)驗成功后在國內推廣。我們承擔的攻關(guān)任務(wù)非常重,到1993年3月投料,我們從工藝上進(jìn)行了三次大的設備國產(chǎn)化攻關(guān)。當時(shí),魯化成立基建指揮部安裝科,我在那年參與了項目建設。

        這三次大的工藝攻關(guān),第一次是工藝流程的攻關(guān)?;て髽I(yè),除了管子就是罐子,一條條管道、一個(gè)個(gè)罐體,需要無(wú)數個(gè)接頭,直的、彎的,該用什么樣的材質(zhì),多大的尺寸最合適,需要攻關(guān)驗證。第二次是設備的技術(shù)攻關(guān),哪些必須用進(jìn)口的,哪些可以用國產(chǎn)替代,也要實(shí)踐。第三次是自動(dòng)控制攻關(guān),主要在儀器、儀表、閥門(mén)等領(lǐng)域。

        1993年3月,萬(wàn)事俱備,只等投料了。各路專(zhuān)家都到了現場(chǎng)。第一次投料,過(guò)了3個(gè)小時(shí),出問(wèn)題了:漏料!經(jīng)過(guò)檢查,發(fā)現是法蘭出了問(wèn)題。在高溫高壓和濕潮環(huán)境下,法蘭墊片很快被擊穿,要全部更換,老外兩手一攤:半個(gè)月完不成。我們不信邪,組織全廠(chǎng)職工,分工分段負責,連夜干,一夜就更換完畢。

        為了設備攻關(guān),我們還成立了“國產(chǎn)化辦公室”,圍繞國產(chǎn)設備聯(lián)合攻關(guān)。煤漿泵,由上海兩家企業(yè)聯(lián)合攻關(guān)拿下;燒嘴,國內一家民營(yíng)廠(chǎng)家生產(chǎn);水處理,與中石油水處理中心聯(lián)合研制水處理劑;耐火磚原由法國進(jìn)口,在后來(lái)更換時(shí),也全部換成國內產(chǎn)品。特別是渣水系統的閥門(mén),用量特大,損耗也很快,我們找到一家企業(yè),這家企業(yè)聯(lián)合專(zhuān)家攻關(guān),破解了關(guān)鍵技術(shù),最終實(shí)現了國產(chǎn)化。

        1993年8月,德士古水煤漿氣化技術(shù)工藝全流程打通,設備國產(chǎn)化率達到95%,關(guān)鍵是,我們實(shí)現了自動(dòng)化控制。

        化工行業(yè)有句俗語(yǔ),“開(kāi)氣化就是開(kāi)儀表”。當時(shí)的化工部副部長(cháng)成思危說(shuō):“關(guān)鍵是自動(dòng)化,要培養好人才!”

        項目建成后,我調任計控處儀表控制科擔任主管工程師。

        產(chǎn)學(xué)研結合的結晶

        1997年,我擔任魯化副總工程師,負責儀器儀表和自動(dòng)化控制。

        德士古水煤漿氣化項目達產(chǎn)后,效果非常好。原料、污染問(wèn)題解決了,自動(dòng)化程度高,用人還少。特別是德士古水煤漿氣化技術(shù)采用煙煤也就是高硫煤作為燃料,很符合中國國情。當時(shí)國內六分之一的煤是高硫煤,我們采用德士古技術(shù),燃料改無(wú)煙煤為煙煤,大大降低了成本。我們試燒混燒了多種煙煤,有時(shí)多達6種煙煤混燒,在這方面取得了豐富經(jīng)驗。由于德士古技術(shù)是單噴嘴,很難實(shí)現大型化,而當時(shí)的中國國情急需大型化生產(chǎn),于是,我們聯(lián)合華東理工大學(xué),提出四噴嘴水煤漿氣化爐的技術(shù)設想。

        1999年12月31日,兗礦集團兼并魯化。兗礦集團煤炭資源開(kāi)發(fā)比較早,后續儲備資源已經(jīng)不足,而且煤炭?jì)α恐?0%是污染嚴重的高硫煤,無(wú)法民用和直接燃燒。解決這一難題的出路就是發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)。華東理工大學(xué)在水煤漿氣化技術(shù)和粉煤氣化技術(shù)兩條戰線(xiàn)上研發(fā),要實(shí)現產(chǎn)業(yè)化,必須找到合適的企業(yè)伙伴。

        雙方一拍即合,聯(lián)合技術(shù)攻關(guān)。2000年,“新型(多噴嘴對置)水煤漿氣化爐”被列入國家863計劃,由我們兩家共同承擔,在魯化建成第一個(gè)日投煤22噸的中試裝置。

        同年10月,該裝置通過(guò)了石油和化學(xué)工業(yè)局的技術(shù)鑒定驗收。專(zhuān)家認為,該技術(shù)在消化吸收德士古水煤漿氣化技術(shù)的基礎上,通過(guò)自主創(chuàng )新,超越了原有技術(shù),達到了國際領(lǐng)先水平。

        2005年10月,第一個(gè)多噴嘴對置式水煤漿氣化技術(shù)商業(yè)示范項目在兗礦國泰化工公司投入工業(yè)運行,同年12月通過(guò)中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì )168小時(shí)現場(chǎng)考核。2006年,國泰生產(chǎn)甲醇23.6萬(wàn)噸,第一年就基本達到了設計能力。2007年又實(shí)現穩定連續運行68天,工藝燒嘴連續使用83天,創(chuàng )造了該種爐型連續運行時(shí)間的新紀錄。

        實(shí)踐表明,在同煤種、同等操作環(huán)境的情況下,該技術(shù)碳轉化率達到98.8%,項目每年能夠節約純氧2000萬(wàn)立方米,節約標準煤1.8萬(wàn)噸,完全達到國際先進(jìn)水平。

        技術(shù)轉讓費用突破6億元

        多噴嘴水煤漿氣化技術(shù)研發(fā)成功,我們特別激動(dòng)。從此,中國煤化工技術(shù)不再受制于人,煤化工成本大大降低。國外的設計理念、安全理念和管理理念,都給我們煤化工產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了積極影響。

        更讓我們自豪的是:多噴嘴氣化爐成功銷(xiāo)往美國!

        2009年2月29日,中方和美國Valero能源公司簽訂了商業(yè)合同。合同分“氣化技術(shù)專(zhuān)利許可協(xié)議”和“工藝軟件包開(kāi)發(fā)”兩部分,美國 Valero能源公司為此支付專(zhuān)利技術(shù)授權使用費1510萬(wàn)美元。

        這開(kāi)啟了中國向發(fā)達國家出口先進(jìn)清潔能源化工技術(shù)的先河。

        為更好地推廣和服務(wù)多噴嘴水煤漿氣化技術(shù),2010年,兗礦成立了國拓科技工程有限公司,我擔任了公司第二任董事長(cháng)?,F在,多噴嘴氣化爐在國內外已安裝172臺,其中美國6臺、韓國2臺,我們的技術(shù)轉讓許可費已經(jīng)突破6億元人民幣,公司已在新三板成功上市。全國煤化工行業(yè)使用多噴嘴氣化爐技術(shù)處理的煤炭,每年達6000萬(wàn)噸。

        目前,日處理4000噸的多噴嘴水煤漿氣化爐在兗礦榮信化工開(kāi)工建設,有望明年投產(chǎn),我們正在研發(fā)多噴嘴干煤粉氣化技術(shù)。前段時(shí)間,我去北京出差,見(jiàn)到原化工部成思危副部長(cháng)的秘書(shū),聽(tīng)了我的匯報,他高興地說(shuō):“真是沒(méi)想到??!這項技術(shù)終于成了大氣候!”




        責任編輯: 張磊

        標簽:煤化工

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