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        煤制氣“生存能力”待提升

        2018-09-27 13:06:52 中國能源報

        我國煤制氣家族再添新成員。日前,湖北省能源局發(fā)布消息稱(chēng),該省與三峽集團合作的40億立方米/年煤制氣項目已列入國家規劃。

        但隨著(zhù)煤制氣項目數量的增長(cháng),煤制氣盈利能力問(wèn)題再次成為人們關(guān)注的熱點(diǎn)。資料顯示,在已投產(chǎn)的4個(gè)煤制氣項目中,除內蒙古匯能16億立方米/年項目盈利外,其余大唐內蒙古克旗40億立方米/年煤制氣、新疆慶華55億立方米/年煤制氣和新疆伊犁新天20億立方米/年煤制氣3個(gè)項目均處虧損狀態(tài)。

        中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì )的一位專(zhuān)家對記者表示,當前我國天然氣需求旺盛,甚至一度出現氣荒,進(jìn)口天然氣價(jià)格較高,但在需求旺盛的前提下,已投產(chǎn)的煤制氣項目卻在大部分虧損,“建議國家加快油氣體制改革,并出臺相關(guān)鼓勵措施,支持煤制氣發(fā)展。”

        現狀——

        4家投產(chǎn)3家虧損

        煤制氣是以煤為原料經(jīng)過(guò)加壓氣化后,脫硫提純制得含有可燃組分的氣體,已經(jīng)成為現代煤化工的典型代表。近年來(lái),因天然氣需求的不斷增長(cháng),多地積極上馬煤制氣項目。

        但是,目前看來(lái),這些已投產(chǎn)項目的大幅虧損卻讓企業(yè)苦不堪言。

        “我們現在每年生產(chǎn)大約16億立方米煤制氣,但是每年虧損達13億多元。”新疆伊犁新天煤制氣總工徐西征對記者表示。

        徐西征進(jìn)一步表示,目前氣價(jià)偏低、現金流不能保證,煤制氣企業(yè)的日子都不好過(guò)。

        事實(shí)的確如此。記者從相關(guān)人士處了解到,2017年大唐內蒙古克旗煤制氣項目共計生產(chǎn)天然氣10.34億立方米,當年就虧損6.5億元。

        而在去年國家能源局監管總監李冶調研新疆慶華能源集團時(shí),該集團總經(jīng)理孟令江就表示,2015年中石油單方面降價(jià)、限產(chǎn)的決定對新疆慶華煤制氣項目影響巨大,使該公司經(jīng)營(yíng)收入、現金流等受到極大沖擊,同時(shí),受氣價(jià)影響該公司發(fā)展日益艱難。新疆慶華煤制氣項目是國家煤制天然氣示范工程,若不能及時(shí)解決企業(yè)面臨的困難,企業(yè)的發(fā)展將舉步維艱。

        即使是剛剛列入國家規劃的湖北40億立方米/年煤制氣項目,相關(guān)方已經(jīng)意識到了其經(jīng)濟性隱憂(yōu)。湖北省能源局相關(guān)負責人表示,由于煤炭?jì)r(jià)格較2015年項目籌建時(shí)上漲了約50%,天然氣門(mén)站價(jià)格又大幅下跌,未來(lái)項目運營(yíng)的經(jīng)濟性將是一個(gè)重要問(wèn)題。目前,該項目擬配套建設年產(chǎn)180萬(wàn)噸的甲醇項目,以延長(cháng)產(chǎn)品深加工鏈條的方式,提升經(jīng)濟性。

        而對于內蒙古匯能煤制氣盈利的原因,記者了解到,是因為其煤制氣是以L(fǎng)NG形式銷(xiāo)售,不經(jīng)過(guò)油氣管網(wǎng)運輸。加之去年LNG 需求大漲,價(jià)格受市場(chǎng)調節明顯,所以才在去年實(shí)現了較好盈利。

        癥結——

        缺少定價(jià)權

        一位不愿具名的業(yè)內專(zhuān)家向記者介紹,目前煤制氣項目最大的難題在于項目一般建在新疆和內蒙古等具有煤炭資源優(yōu)勢的地區,大都采用長(cháng)距離管輸方式。而目前我國天然氣干線(xiàn)輸氣管網(wǎng)均掌握在“三桶油”手里,主要市場(chǎng)已被壟斷。煤制天然氣企業(yè)要想賣(mài)出產(chǎn)品,只能“受制于人”。

        對于進(jìn)入管網(wǎng)價(jià)格的商定,由于目前我國天然氣市場(chǎng)仍處相對壟斷狀態(tài),天然氣生產(chǎn)主體和市場(chǎng)份額都掌握在“三桶油”手中,煤制天然氣所占市場(chǎng)份額不足1%,缺少定價(jià)話(huà)語(yǔ)權,導致煤制氣賣(mài)出價(jià)格與成本價(jià)格倒掛。

        記者獲悉,當前主要煤制氣企業(yè)所在地的天然氣最高門(mén)站價(jià)格僅有1.06元/立方米左右,煤制天然氣價(jià)格也就被限制在1.06元/方左右,而煤制氣的實(shí)際成本則在1.7—1.9元/立方米之間。

        “即便是賠本賺吆喝,但在管網(wǎng)和市場(chǎng)均壟斷的情況下,煤制天然氣也沒(méi)有其他選擇。”前述專(zhuān)家無(wú)奈地表示。

        除管網(wǎng)受限制外,近年來(lái)氣價(jià)多次下調也加劇了煤制氣企業(yè)的經(jīng)營(yíng)困境。記者獲得的一份資料顯示,以大唐克旗年產(chǎn)40億立方米煤制氣項目為例,按2018年1至4月實(shí)際情況測算,當天然氣不含稅單價(jià)1.6元/標方、平均日銷(xiāo)量374萬(wàn)方時(shí),可以達到盈虧平衡;當天然氣不含稅單價(jià)2.14元/標方、平均日銷(xiāo)量280萬(wàn)方時(shí),可以達到盈虧平衡。

        但自2015年11月20日開(kāi)始,天然氣市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格整體大幅下調,由2.75元/標方下調至1.82元/標方,同時(shí),天然氣稅率由13%調整為11%后,中石油天然氣公司又將天然氣單價(jià)下調至1.78元/標方,每立方米天然氣單價(jià)比原始價(jià)格減少了0.972元。而如果按照下調之前的價(jià)格計算,年銷(xiāo)售收入可相對增加10.05億元,項目完全可以實(shí)現盈利。

        呼吁——

        政策支持渡難關(guān)

        4家投產(chǎn)就有3家大幅虧損,煤制氣如何走出虧損漩渦?

        徐西征表示,要改變當前煤制氣企業(yè)的大面積虧損狀態(tài),最主要的是加快油氣體制改革,將輸氣管網(wǎng)盡快從“三桶油”中獨立出來(lái),讓煤制氣企業(yè)在定價(jià)中有更公平的話(huà)語(yǔ)權。

        “此外,還希望國家能夠給予一定的補貼。”徐西征進(jìn)一步表示,在當前煤制氣進(jìn)管網(wǎng)價(jià)格與成本價(jià)格倒掛的情況下,考慮到煤制氣的戰略意義,建議給煤制氣企業(yè)提供一定的政策支持。

        另有業(yè)內人士建議,在當前油氣管網(wǎng)不能獨立的情況下,應適當提高煤制氣進(jìn)管道的收購價(jià)格。

        中國煤炭加工利用協(xié)會(huì )煤化工事業(yè)部主任阮立軍建議,國家應鼓勵煤制氣項目的發(fā)展。在阮立軍看來(lái),煤制氣生產(chǎn)出的是清潔的天然氣。只要煤制氣從源頭上能將煤轉化為清潔的天然氣,并從源頭上控制污染,建議國家相關(guān)部門(mén)應像鼓勵推廣電動(dòng)汽車(chē)一樣,鼓勵推廣煤制氣。

        一位接近中石油的人士在接受記者采訪(fǎng)時(shí)則表示,煤制氣現在的成本價(jià)太高,即使是進(jìn)入輸氣管網(wǎng)的收購價(jià)有所提高,也不具備優(yōu)勢。對于煤制氣企業(yè)來(lái)說(shuō),最重要的是要將成本降至1.2—1.3元/立方米之間,否則即使輸氣管網(wǎng)獨立出來(lái),也難保證盈利。而且管網(wǎng)獨立出來(lái)后,難保會(huì )出現類(lèi)似競價(jià)上網(wǎng)的更激烈的市場(chǎng)競爭,如果煤制氣不降低成本,到時(shí)則更難盈利。




        責任編輯: 張磊

        標簽:煤制氣

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